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AI算法接管90%以上操作,工人實現“一鍵煉鋼”;“數字孿生”技術讓煉鋼“黑箱”透明化,虛擬轉爐與真實爐體同步運轉;無人天車與智能倉儲系統實現鋼卷裝卸“零差錯”……
在首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司,上述場景已經成為現實。
該公司通過人工智能、5G專網等技術,重構傳統鋼鐵生產流程,打造國內領先的智能工廠標桿。基于數智引擎,該公司于今年2月入選我國首批卓越級智能工廠名單。
深化5G+AI應用,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司正推動鋼鐵行業從“制造”向“智造”跨越,為鋼鐵企業數字化轉型提供樣本。
2月8日拍攝的首鋼京唐鋼軋部MCCR(多模式全連續鑄軋)產線。 畢景志攝
智慧生產
從經驗煉鋼到AI煉鋼
5月15日,唐山市曹妃甸區,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司(以下簡稱“首鋼京唐”)鋼軋作業部煉鋼主控室內,幾塊巨大的屏幕占據了整面墻壁。
操作臺前,鋼軋作業部煉鋼操作人員王東手握鼠標,輕輕點擊“吹煉開始”按鈕。幾秒后,氧槍自動下降,物料精準投入,轉爐內火光升騰,而他的視線始終未離開屏幕。屏幕上,一座虛擬的煉鋼轉爐正“沸騰”著,翻滾的鋼水泛著熾熱的紅光,氧槍插入爐內激起耀眼的白色光焰。
這樣的場景,得益于首鋼京唐自主研發的“轉爐智慧煉鋼系統”帶來的顛覆性改變。過去,煉鋼是經驗活,老師傅們要手持煉鋼鏡,頂著高溫靠近爐口觀察火焰顏色,憑經驗判斷氧槍高度、加料時機等。如今,AI接管了90%以上的操作,工人只需“一鍵啟動”,系統便能自動完成吹煉、出鋼、濺渣、出渣全流程。
從現場操作的汗流浹背到空調房內的自動煉鋼,這種轉變背后,是首鋼京唐在智慧生產上進行的諸多探索。
傳統鋼鐵冶煉一直是神秘的“黑箱”操作。生產不可視、多環節難協同,在封閉的“黑箱”里,冶煉情況全憑經驗和間接的數據來判斷,精準度欠佳。
如何讓“黑箱”透明化?首鋼京唐的答案是“數字孿生”技術。用攝像頭、傳感器等,將煉鋼過程實時“復制”到虛擬世界。主控室的大屏上,虛擬轉爐與真實爐體同步運轉,鋼水翻滾的細節、氧槍的位置、渣流的軌跡一目了然。
同時,煙氣分析儀、聲吶探頭、紅外測溫儀等設備組成“感知網”,每秒采集上千條數據,再通過AI模型轉化為操作指令。過去煉鋼依靠老師傅腦子里的經驗,如今依靠數據和AI算法。
“這套智慧煉鋼系統攻克了轉爐智能化的多項業內難題。”王東介紹,轉爐冶煉涉及固、液、氣多相物質的復雜高溫物理化學反應,變量復雜多變,任何一個細節失誤,都可能讓整爐鋼水報廢。
為攻克這些難題,首鋼京唐組建攻關團隊,將深度學習模型與冶金機理模型結合,探索人機合作模式的“最優解”。2023年8月系統上線后,吹煉噴濺率較此前大為下降,終點鋼水磷含量穩定在0.003%以下,達到國際先進水平。
智慧煉鋼系統不但提高了煉鋼效率,還“解放”了煉鋼工人。
爐前工曾是鋼鐵冶煉環節最辛苦的崗位之一,每天要清理數噸爐渣,穿梭在高溫與粉塵中。如今,系統通過視覺識別控制渣罐車與轉爐同步運行,渣流異常自動報警,爐下渣量日均減少2.1噸。“過去清渣像打仗,現在清理輕松多了。”王東表示。
這些細節的累加,讓生產指標顯著提升。轉爐智慧煉鋼系統投用后,直出鋼比例提高26%,冶煉周期縮短2分28秒,每噸鋼的原料消耗降低2.9公斤。對年產千萬噸鋼材的首鋼京唐來說,節約的總成本非常可觀。
“更重要的是,系統消除了人為操作的波動,我們的產品質量更好、更穩定、更有競爭力了。相信在不久的將來,無人煉鋼不是夢。”首鋼京唐鋼軋作業部黨委書記王國連表示。
5月15日,貨輪在首鋼京唐碼頭進行裝卸作業。河北日報記者 趙 杰攝
智能儲運
廠內物流整體效率提升15.2%
5月16日5時,天剛亮,首鋼京唐廠區內已是一派繁忙景象。100多輛廠內倒運車輛如同流動的血液,順著數字平臺的指引奔向各自目的地。
同一時間,在首鋼京唐運輸部智慧物流管控中心的電子大屏上,代表廠內倒運車輛的綠色光點規律跳動,實時顯示車輛的位置、狀態、任務信息等。
“綠色表示正在運輸的車輛,黃色代表異常停車,藍色是待命空閑車。”運輸部智能制造工程師羅林林輕點觸控屏,一組數據瞬間彈出:當日已完成運輸任務127單,車輛平均等待時間8分鐘。
這樣高效、有序的運輸場景,在3年前還難以想象。
“我們的廠內倒運車輛負責各部門原燃料、原材料、固廢半成品的倒運任務,過去,這些車輛被分散配置在12個作業部‘各自為戰’。”羅林林介紹,這樣的分散管理模式,帶來的直接問題是效率低下和運力配置不均。
變化始于智慧物流管控平臺的上線。這個被首鋼京唐數智運營部部長郭亮稱為“物流大腦”的中樞系統,以廠區GIS地圖為基礎,綜合運用北斗定位、5G通訊、AI算法等尖端技術,將三維電子地圖精確至0.5米,實時聯動物流需求、車輛狀態與路徑規劃,讓廠內運輸車化作聽令而動的“鋼鐵軍團”。
在智慧物流管控中心,筆者看到,系統根據排產量、運輸需求、到貨量、到貨時間等信息,自動進行數據算法優化,計算出最優的產品庫區和車輛配載安排,從而實現智能調度,有效提升了車輛運輸效率。
數據不會說謊。在智慧物流管控平臺上線后,首鋼京唐運輸車輛減少了60臺,單車日均作業時長從6小時增至9.2小時,廠內物流整體效率提升15.2%,錯運、漏運等問題也得到徹底解決。
和智慧物流匹配的,還有智能無人倉儲系統。
“冀B22910D,請進入庫區1跨A通道。”5月16日7時,隨著電子提示音響起,一輛重型卡車緩緩駛入首鋼京唐運輸部成品碼頭5號倉庫。
司機將車停穩后,走向車位旁的盤柜刷卡。隨著屏幕上跳出任務信息,接到指令的無人天車開始快速移動并精準定位,巨大的鋼卷被機械臂穩穩抓起,最終輕放在卡車貨板上。整個過程,不見一名天車操作員的身影。
這是5號倉庫的日常一幕。這座占地2.6萬平方米的巨型倉庫內,6臺無人天車24小時穿梭于鋼卷垛位上方。機械轟鳴聲中,鋼卷的吊裝、定位、運輸等作業環節完全由系統自主完成。
“以前倉庫里人車交錯,現在連腳步聲都很少聽到了。”該倉庫負責人鄭坤說,傳統庫區內,天車司機需在十幾米高空俯視作業,理貨員則穿行于鋼卷垛位間,一個操作失誤就可能造成險情。
如今,智能倉儲系統和智能物流運輸系統匹配融合,實現了運輸智能化和倉儲調度無人化作業,最大程度消除了安全隱患。
相比之前,無人天車的操作準確率也大幅提升。“冷軋產品多是高端汽車板、家電板,人工操作稍有不慎就會導致鋼卷劃傷,造成不必要的損失。”鄭坤介紹。
現在,無人天車可以通過垛位坐標迅速找到存放鋼卷位置,不會磕碰到鋼卷。天車在夾鉗下落時,可以精準測算出下降高度,在距離地面1.5米時緩慢下降。自智能倉儲系統正式投運以來,裝卸產品差錯率一直保持著“零”的紀錄。
“作為鋼鐵行業第一家采用物流運輸模型算法的企業,首鋼京唐實現了物流大數據交互共享,建立統一的運輸資源管理體系,為鋼鐵物流數字化轉型提供了‘首鋼智慧’與‘京唐樣本’。”郭亮表示。
5月15日拍攝的首鋼京唐公司廠區。河北日報記者趙杰攝
5G專網
讓智能化貫穿每個“神經末梢”
“說到底,我們廠區的智能化、數字化改造,都離不開一項基礎工作——5G專網建設。”郭亮告訴筆者。
5G專網為何如此重要?
眾所周知,鋼鐵產業的長流程生產十分復雜。在占地30平方公里的廠區里,首鋼京唐布局了從礦石碼頭、燒結、焦化到煉鋼、熱軋、冷軋等整個生產流程,有將近50條生產線。
此外,鋼鐵廠屬于典型的流程生產行業,生產過程是連續不斷的,在如此復雜的環境下實現大量信息及時傳遞,原來使用的信息化系統遇到了挑戰。
“過去用工業Wi-Fi,有時候數據傳輸量一大,視頻就卡成‘連環畫’,控制指令延遲幾秒,天車吊裝鋼卷時心都懸著。”郭亮坦言。
和傳統手段相比,5G網絡具有高帶寬、低時延、高可靠、廣連接的特點,能滿足工業環境下大多數應用場景的需求,不僅可代替有線連接,還比Wi-Fi更具安全性、可靠性、移動性和抗干擾性等優勢,為鋼鐵企業構建統一的無線網絡提供了可能。
2020年,首鋼京唐開始建設5G專網。2023年,首鋼京唐又進行了5G專網升級。
5G專網如同為這個鋼鐵巨人裝上了“超級神經”:傳輸速率超1Gbps,時延壓至20毫秒以下,能同時連接數萬臺設備。
“信號‘飛’得快,天車‘跑’得穩。”郭亮說,“以煉鋼部52架無人天車為例,算力基站讓控制指令‘一鍵直達’,即便在溫度很高且鋼結構密集的作業車間,信息也能毫秒級響應;雙頻基站則像雙保險,一條信號波動,另一條即刻頂上。”
5G專網改變的不僅是效率和速度。之前,在港口作業區,工人在40米高的卸船機司機室里作業,夏日駕駛室悶如蒸籠,冬季寒風從腳底灌入,稍有不慎還可能造成安全事故。
與此同時,港機設備作業需要根據船和貨物的位置不斷移動,這意味著采用固定光纜架設網絡,除了需要高昂的成本,也需要卸船機一直拖著長長的“辮子”移動,既麻煩,也會帶來新的安全隱患。
首鋼京唐通過5G網絡實現卸船機的遠程控制后,不但完美解決了以上痛點,部署成本還更低了。
如今在首鋼京唐,5G已滲透到生產、物流、安全等五大核心場景:在酸洗原料庫、中間庫、鍍鋅成品庫,遍布車間的攝像頭將實時圖像清晰回傳到指揮中心屏幕,如有問題,控制人員第一時間就能及時處理;在無人倉庫,“黑燈作業”已經實現,鋼卷定位誤差不超過2厘米;在全球首創的MCCR(多模式全連續鑄軋)生產線,從鋼水到鋼卷僅需25分鐘,比傳統工藝節能40%……
目前,首鋼京唐正在推進5G專網的第二期改造,重點深化5G的應用場景,進一步提升平臺的復用價值,并探索更多5G+AI應用。
“未來,首鋼京唐將依托5G專網,重點發展智慧園區等核心領域,探索無人駕駛等先進技術,致力于通過5G網絡實現高效的數據傳輸與處理,提升廠區安全、運維效率及能源管理。”郭亮說。(王思達 王育民 王 宇)
記者手記
以智能化破解轉型難題
曾幾何時,高爐轟鳴、鋼花飛濺、汗流浹背的工人與“傻大黑粗”的標簽,共同構成了人們對鋼鐵行業的刻板印象。然而,在唐山市曹妃甸區,首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司用一場全方位的智能化改造,將這一刻板印象徹底打破。
在傳統鋼企生產車間里,老師傅的“火眼金睛”曾是核心競爭力,但這種依賴個體經驗的模式,恰恰成為行業標準化、智能化的桎梏。首鋼京唐的轉爐智慧煉鋼系統,將老師傅數十年積累的“肌肉記憶”,轉化為可復制、可迭代的AI算法,讓人從高溫高危的操作者升級為生產流程的“指揮官”。
這不僅是技術的進步,更是對傳統生產思維和管理思維的告別。首鋼京唐的實踐證明,智能制造的本質不是簡單的機器取代人,而是重構人與機器的關系。
對企業來說,這也是一場“生存革命”。在鋼鐵行業處于下行周期、原材料成本高企等多重挑戰并存的當下,企業的智能化已經不只是錦上添花,而是決定企業未來競爭力的關鍵因素。
轉爐智慧煉鋼系統投用后,直出鋼比例提高26%,冶煉周期縮短2分28秒,每噸鋼的原料消耗降低2.9公斤……這些直觀數據背后,是企業對降本增效的不斷追求。首鋼京唐入選我國首批卓越級智能工廠名單,正是對其智能化改造效果的最大肯定。
更值得關注的是,智能化與綠色化在首鋼京唐實現了“雙螺旋”上升。冶煉周期縮短帶來能耗降低,無人化操作減少資源浪費,直出鋼比例提升直接削減碳排放,每一項技術突破也同時給綠色發展、節能減排帶來了更多可能。
當某些企業還在環保與效益間艱難權衡時,首鋼京唐用自己的實踐證明,智能制造與綠色生產可以成為高質量發展的“一體兩面”。
在采訪中,記者深切體會到,沒有夕陽產業,只有不愿意改革的企業。當AI煉鋼、“數字孿生”、5G專網從概念走入生產車間,首鋼京唐不僅完成了自我蛻變,更為傳統企業、傳統行業的轉型升級提供了思路、樹立了典范。(河北日報記者 王思達)
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